<li id="g4a4s"><dl id="g4a4s"></dl></li>
<rt id="g4a4s"><acronym id="g4a4s"></acronym></rt>
<rt id="g4a4s"><delect id="g4a4s"></delect></rt><abbr id="g4a4s"></abbr>
<rt id="g4a4s"></rt>
<li id="g4a4s"><dl id="g4a4s"></dl></li>
  • <abbr id="g4a4s"><tbody id="g4a4s"></tbody></abbr>
  • 全國服務咨詢熱線:

    13666301365

    當前位置:首頁  >  技術文章  >  45鋼斷面收縮率與白點的關系

    45鋼斷面收縮率與白點的關系

    更新時間:2025-04-10       點擊次數:82

     通過對45 鋼兩種試樣狀態及冶煉、軋制工藝的分析,找出了白點是導致45 鋼斷面收縮率不合的根本原因,鋼中氫含量高是內因,軋后冷速過快是外因。從源頭上減少鋼中氫含量及軋后緩冷的措施,可解決由白點引起的塑性偏低問題。1前言      山東特鋼有限公司Φ550×1/Φ430×4+Φ320×6 小型軋鋼生產線自20投產以來,主要生產4520 等碳素結構鋼,生產規格為Φ16~Φ60 m m 。在生產檢驗過程中,發現45鋼部分爐號的塑性值偏低,主要是斷面收縮率達不到標準要求。有批45鋼斷面收縮率復驗率達到28.5% ,嚴重影響了該生產線的組織和協調。為此組織了對該問題的技術攻關,查找原因、采取措施,確保軋鋼生產線穩定、順行,使出廠鋼材達標。2檢測與分析     鋼材產生斷面收縮率不合的原因很多,如化學成分不合、鋼中非金屬夾雜物含量高、內部疏松嚴重、內裂等均會引起鋼材的塑性降低。共檢驗45 228爐,規格為Φ30~Φ60mm ,因斷面收縮率不合導致復驗的共65 爐,復驗率達到28.5% ,復驗后全部合格(統計結果見表1)。為了查找原因,對這65爐斷面收縮率不合的爐號進行了一系列統計分析。

    2.1 化學成分    通過對化學成分的統計分析,未見有成分異常現象,全部符合標準要求

    2.2 低倍組織     通過對緩冷前鋼材低倍組織檢驗結果的統計分析,除個別爐號存在內部裂紋外,其他無異常現象,全部符合標準要求

          在檢驗的22845鋼中,不管其塑性是否合格,約有14.5%的爐號存在13.5 mm 的內部裂紋,這個比例與28.5% 的斷面收縮率復驗率不是十分吻合,但這并不能排除內部裂紋對塑性不合沒有影響。     在檢查45 鋼斷面收縮率僅為19%1支試樣時,發現拉伸試樣縱向試驗面上存在“X "型裂紋(見圖1a)在橫向斷口上存在白色的圓坑

    2.3 生產工藝   1)冶煉:①采用70 t超高功率電爐初煉,電爐使用55% 65% 廢鋼,35% 45% 鐵水。采用爐壁氧槍吹氧脫碳,石灰脫磷,偏心爐底無渣出鋼。②精煉采用70t LF,渣料由石灰、預熔渣和螢石組成,采用硅錳合金和鋼芯鋁預脫氧。LF 使用CaC2 SiC擴散脫氧,出鋼前5 min CaSi線進行夾雜物變性處理。精煉過程吹氬操作,連鑄前軟吹氬處理,充分去除夾雜物、均勻鋼水溫度。2)連鑄:連鑄工序鋼水過熱度2035℃,拉速1.51.8 m/min3)軋制:①采用150 mm ×150 mm ×25005300m m 坯料在蓄熱式推鋼加熱爐內加熱,加熱爐采用高爐煤氣作燃料,計算機溫度監測和煤氣流量自動控制。連鑄坯加熱溫度11001200 ℃。②軋制采用Ф550×1/Ф430×4+Ф320×6 半連軋設備,軋前高壓水除磷,開軋溫度≥1050 ℃,終軋溫度≥950℃,軋材經分段后采用70000 mm ×7470 m m 步進齒條式冷床冷卻,鋼材剪切為定尺經在線檢查后收集、打包、堆垛。鋼材于250450 ℃之間堆垛。3原因分析     根據初驗合格率低、復驗合格率高的這種特殊情況,對初驗和復驗試樣的狀態進行了詳細分析。    45鋼力學性能初驗試樣從冷床收集的鋼材上剪切后空冷至室溫并送檢,而復驗試樣從收集并堆垛緩冷后的鋼材中截取,堆垛緩冷的鋼材其堆垛溫度一般在250℃以上,規格在Ф40mm 以上的堆垛溫度更高,一般在350 ℃以上。顯然,軋后冷卻速度對鋼材塑性的影響很大,這種現象歸結到鋼的氫脆。     鋼中氫含量高,鋼材軋制后如不采取緩冷措施,就會導致氫裂——白點。為此,對煉鋼過程進行了調查,分析了氫的來源。從電爐煉鋼的過程看,氫的來源主要有以下兩個方面:1)電爐和精煉爐漏水;2)原材料潮濕。包括石灰、氬氣、保護渣等控制或貯存不當水分超標。     對以上因素逐一排查。電爐和精煉爐漏水的現象確實存在,但不是連續出現;在連鑄平臺測得的氬氣露點溫度為-49℃(理論為-51℃),由此斷定氬氣中的水分不超標;大包覆蓋劑和保護渣使用正常;但石灰自廠外采購,雖隨進隨用,但由于運輸、貯存時間過長,加之廠區地處沿海,氣候潮濕,故難免其吸潮粉化,粉化的石灰加入鋼中,導致其氫含量過高。通過抽檢,鋼中氫含量約為(57)×10-6。這樣高的氫含量,如鋼材軋后不實施緩冷,極有可能導致白點缺陷,尤其是含碳量在0.45% 以上的中高碳鋼種對白點更為敏感。

         因此,45鋼斷面收縮率不合是由鋼中白點引起的,與鋼的冶煉、軋后冷卻有直接關系,鋼中氫含量高是內因,軋后冷速過快是外因。4改進措施   試樣采取箱冷處理,模擬鋼材堆垛冷卻方式,試樣的冷卻速度與鋼材保持一致。采取以上相應措施后,斷面收縮率不合的問題得到解決。連續統計228 45 鋼(規格為Ф16~Ф50m m),斷面收縮率一次檢驗合格率為100%。僅有4 爐出現內裂,內裂紋長度12mm ,鋼材內部裂紋的發生率下降到1.8% 。說明鋼材的內部裂紋由白點引起,試樣采取的緩冷工藝是正確的。     此外,應從源頭上減少鋼中氫含量,如減少電爐、精煉爐漏水,減少石灰吸潮的環節,最好采用自產石灰,以縮短石灰自產出至使用的間隔時間;同時,鋼材軋后應進行250℃以上堆垛緩冷處理,試樣隨垛緩冷或模擬堆垛緩冷(砂冷或箱冷)。


    全國統一服務電話

    0631-5766718

    電子郵箱:whhuanyu@126.com

    公司地址:威海市高新區初村鎮山海路200-1號

    業務咨詢微信

    久久丝袜精品中文字幕| 69国产成人综合久久精品| 日韩精品无码久久一区二区三| 久久久久女人精品毛片九一 | 日韩精品久久无码中文字幕| 免费久久精品国产片香蕉| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 精品国产一区二区三区久久蜜臀| 国产精品福利一区二区久久| 国产一级做a爰片久久毛片| 精品国产免费观看久久久| 色欲久久久天天天综合网精品 | 久久精品一区二区三区AV| 97久久精品国产精品青草| 国产精品久久久福利| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 久久亚洲2019中文字幕| 国产精品久久久久久精品三级| 99久久99久久久精品久久| 久久精品无码一区二区三区| 免费一级做a爰片久久毛片潮喷| 久久无码AV一区二区三区| 久久精品加勒比中文字幕| 久久综合五月丁香久久激情| 精品久久久久久无码人妻| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级| 中文字幕人妻色偷偷久久| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 中文字幕无码免费久久99| 久久99热只有频精品8| 久久99国产亚洲精品观看| 蜜桃麻豆www久久| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久| 亚州日韩精品专区久久久| 久久精品女人天堂AV免费观看| 97久久精品一区二区三区| 无码久久精品国产亚洲Av影片| 久久精品国产精品亚洲艾草网| 亚洲综合熟女久久久30p| 久久中文精品无码中文字幕| 久久精品这里只有精99品|